近日,煉軋廠耐材作業(yè)區(qū)通過創(chuàng)新改造鐵水包胎具,有效解決了生產(chǎn)過程中的多項(xiàng)難題,顯著提升了生產(chǎn)效益。
鐵水包作為煉鋼生產(chǎn)中的關(guān)鍵中間容器,其穩(wěn)定性對(duì)煉鋼生產(chǎn)線的安全運(yùn)行至關(guān)重要。然而,由于原胎具設(shè)計(jì)存在不合理之處,導(dǎo)致鐵水包在打結(jié)、養(yǎng)生、脫胎、維護(hù)等環(huán)節(jié)頻繁出現(xiàn)問題,如胎具上浮、脫胎困難、易產(chǎn)生裂紋等,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)效率。
針對(duì)這一問題,耐材作業(yè)區(qū)的專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過深入分析和反復(fù)試驗(yàn),對(duì)鐵水包胎具進(jìn)行了創(chuàng)新改造,在胎具底部開設(shè)了一個(gè)1500mm的缺口,經(jīng)過兩個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤實(shí)驗(yàn),成功驗(yàn)證了改造效果。改造后的鐵水包工作更加穩(wěn)定,安全性大幅提升,脫胎成功率達(dá)到100%,裂紋現(xiàn)象顯著減少,使用壽命也延長至1300爐。
此次改造不僅提高了生產(chǎn)效率,還帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)測(cè)算,改造前每年需更換一個(gè)新鐵水包胎具,費(fèi)用高達(dá)12萬元。而改造后,胎具的使用壽命大大延長,預(yù)計(jì)可減少胎具更換費(fèi)用約48萬元。同時(shí),由于脫胎成功率的提高和裂紋的減少,每年還可節(jié)省物料費(fèi)用約20.5萬元。